据了解,天柱公司原脱硫装置是按照年产8万吨合成氨生产能力设计的。随着公司合成氨生产规模扩大至年产14万吨,要保证脱硫系统正常运行,需要对脱硫系统加以优化改造。
天柱公司以前长期采用改良ADA法脱硫工艺。该工艺运行多年一直存在脱硫效率偏低和堵塔现象,脱硫后硫化氢含量亦呈周期性超标,影响合成氨生产。他们经过长期对比研究,决定采用东北师大研发的“888”脱硫技术及脱硫催化剂,以替代原来的ADA法脱硫工艺。“888”催化剂投入使用后,原来脱硫系统存在的一些问题逐步得以缓解或解决,从实际运行状况来看,“888”催化剂表现出诸多优点:一是堵塔次数减少,填料上粘附物较ADA法硬度降低,较易清除。二是硫泡沫比较稳定,硫回收率有所提高。自使用“888”催化剂替代ADA催化剂以来,随着溶液中“888”浓度的不断提高,硫泡沫比较稳定,改变了原来硫泡沫稀薄甚至长时间无泡沫的现象。三是脱硫效率由94%提高到98%以上,塔内积硫减少。四是脱硫后H2S含量明显降低,由原来的85mg/Nm3降到40mg/Nm3以下。
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